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注塑机斜臂机械手节造系统报警信息及解决步骤

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[ 颁布日期:2021-09-06 ] 起源: 【打印此文】 【关关窗口】

注塑机斜臂机械手节造系统,型号HC-X1,凯发天生赢家一触即发首页系列注塑机械手节造系统  。系统运行过程中出现的报警信息及解决步骤  。

自动时发生警报,按“STOP”键可取缔报警,同机遇械手复归  。


报警编号及信息

报警原因

解决步骤

谬误的编号是 01

05  旋入限    ON

06  旋出限    ON

以上为谬误原因!!

旋入限和旋出限同时有信号输入  。

1.  旋入、旋出限位开关是否有故障  。

2.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

3.  电路板是否有故障  。

谬误的编号是 02

01  上升限    ON

以上为谬误原因!!

执行手臂降落作为后,手臂上位限

有信号输入  。

1.  是否有执行手臂降落作为  。

2.  手臂降落时,上升限位开关是否熄灭  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号是 03

01  上升限    OFF

以上为谬误原因!!

执行手臂上升作为后,手臂上升限

无信号输入  。

1.  手臂是否有上升作为  。

2.  查抄手臂上位开关是否有信号  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号是 04

07  吸阀    ON

04  吸确认限    OFF

以上为谬误原因!!

执行吸作为后,吸确认信号

无输入  。

1.  气压是否太低  。

2.  吸是否有作为  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号是 05

04  主夹阀    ON

02  主夹确认限    OFF

以上为谬误原因!!

执行主夹作为后,主夹确认信号

无输入  。

1.  气压是否太低  。

2.  主夹是否有作为  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号是 06

11  副夹阀    ON

03  副夹确认限    OFF

以上为谬误原因!!

执行副夹作为后,副夹确认信号

无输入  。

1.  气压是否太低  。

2.  副夹是否有作为  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号是 07

07  吸阀           OFF

04  吸确认限    ON

以上为谬误原因  。

执行吸放作为后,吸确认信号

有输入  。

1.  吸放是否有作为  。

2.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

3.  电路板是否有故障  。

谬误的编号是 08

04  主夹阀    OFF

02  主夹确认限    ON

以上为谬误原因  。

执行主夹放作为后,主夹确认信号

有输入  。

1.  主夹放是否有作为  。

2.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

3.  电路板是否有故障  。

谬误的编号是 09

11  副夹阀    OFF

03  副夹确认限    ON

以上为谬误原因  。

执行副夹放作为后,副夹确认信号

有输入  。

1.  副夹放是否有作为  。

2.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

3.  电路板是否有故障  。

谬误的编号是 10

05  旋出阀    ON

04  旋出限    OFF

以上为谬误原因  。

执行旋出作为后,旋出限无信号

输入  。

1.  气压是否太低  。

2.  是否有旋出作为  。

3.  旋出开关是否有信号  。

4.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

5.  电路板是否有故障  。

谬误的编号是 11

06  旋出阀    OFF

05  旋入限    OFF

以上为谬误原因  。

执行旋入作为后,旋入限无信号

输入  。

1.  气压是否太低  。

2.  是否有旋入作为  。

3.  旋入开关是否有信号  。

4.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

5.  电路板是否有故障  。

谬误的编号是 12

04  主夹阀    ON

03  主夹确认限    ON

以上为谬误原因  。

执行主夹作为后,主夹确认信号有

输入  。(反相检测)

1.  气压是否太低  。

2.  主夹是否有作为  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号是 13

11  副夹阀    ON

03  副夹确认限    ON

以上为谬误原因!!

执行副夹作为后,副夹确认信号无

输入  。(反相检测)

1.  气压是否太低  。

2.  副夹是否有作为  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 31

上升限  OFF

机械手未归原点

以上为谬误原因  。

手臂上位信号无输入,机械手不在

待机地位  。

1.  气压是否太低  。

2.  手臂上位近接开关是否有信号  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 32

旋入限  OFF

机械手未归原点

以上为谬误原因  。

旋入限信号无输入,机械手不在

待机地位  。

1.  气压是否太低  。

2.  旋入限近接开关是否有信号  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 33

旋出限  ON

机械手未归原点

以上为谬误原因  。

旋出限信号有输入,机械手不在待

机地位  。

1.  气压是否太低  。

2.  旋出限近接开关是否有信号  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 34

07  中模板确认  OFF

机械手未归原点

以上为谬误原因  。

三板模的中板模确认信号无输入

1.  模具的中板模是否齐全打开  。

2.  中板模的近接开关是否有信号输出  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 35

开模实现限  OFF

机械手未归原点

以上为谬误原因  。

开模完信号无输入

1.  注塑机不在开模终止状态  。

2.  注塑机开模完信号异常  。

3.  查抄机械手 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 45

机台旋转前发生

01  主降落阀 ON

以上为谬误原因  。

机台旋转前前,执行了主臂降落

作为  。

1.  是否有执行主臂降落作为  。

谬误的编号为 46

机台旋转前发生

09  副降落阀 ON

以上为谬误原因  。

机台旋转前前,执行了副臂降落

作为  。

1.  是否有执行副臂降落作为  。

谬误的编号为 47

机台旋转前发生

01  上升限    OFF

以上为谬误原因  。

机台旋转前前,手臂上升限无信号

输入  。

1.  手臂是否有降落作为  。

2.  查抄手臂上位开关是否有信号  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 50

09 开模实现限 ON

07 中板模确认 OFF

以上为谬误原因  。

开模实现有信号输入,中模板信号

无输入  。

1.  模具的中板模是否有齐全打开  。

2.  中模板的近接开关是否有信号输出  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 51

06  旋出限 OFF

05  旋入限 OFF

以上为谬误原因  。

机台旋转前前,  旋出限无信号输

入,  旋入限无信号输入  。

1.  旋出限近接开关是否有信号  。

2.  旋入限近接开关是否有信号  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 52

手臂降落前发生

04  主夹阀    ON

以上为谬误原因  。

手臂降落前,主夹阀有信号输入  。

1.  是否有执行主夹作为  。

2.  主夹检测开关是否有故障  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 53

手臂降落前发生

11  副夹阀  ON

以上为谬误原因  。

手臂降落前,副夹阀有信号输入  。

1.  是否有执行副夹作为  。

2.  副夹检测开关是否有故障  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 54

手臂降落前发生

07  吸阀    ON

以上为谬误原因  。

手臂降落前,吸阀有信号输入  。

1.  是否有执行吸夹作为  。

2.  吸检测开关是否有故障  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 55

手臂降落前发生

09 开模实现限 OFF

以上为谬误原因  。

机械手降落取物前,开模实现信号

断开  。

1.  注塑机是否输出开模实现信号  。

2.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

3.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 56

手臂降落前发生

07 中板模确认 OFF

以上为谬误原因  。

机械手降落取物前,中模打开信号

断开  。

1.  模具的中板模是否有齐全打开  。

2.  中模板的近接开关是否有信号输出  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 57

手臂降落前发生

08 安全门信号 OFF

以上为谬误原因  。

手臂降落前,安全门信号无输入  。

1.  注塑机安全门是否有关上  。

2.  查抄安全门是否有信号输出  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 58

09 开模实现限 ON

08 安全门信号 OFF

以上为谬误原因  。

安全门信号无输入  。

1.  注塑机安全门是否有关上  。

2.  查抄安全门是否有信号输出  。

4.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

5.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 59

期待开模逾时

以上为谬误原因  。

注塑机循环开模功夫过长  。

1.  将机械手电控周期功夫加长,大于注塑

机循环开模功夫  。

谬误的编号为 60

手臂降落取物时

09 开模实现限 OFF

以上为谬误原因  。

机械手降落取物时,开模实现信号

断开

1.  注塑机是否输出开模实现信号  。

2.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

3.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 61

手臂降落取物时

07 中板模确认 OFF

以上为谬误原因  。

机械手降落取物时,中模打开信号

断开

1.  模具的中板模是否有齐全打开  。

2.  中模板的近接开关是否有信号输出  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确  。

4.  电路板是否有故障  。

谬误的编号为 62

12  急停信号 OFF

发生垂危终场事务

以上为谬误原因  。

注塑机或机械手执行了垂危终场  。

1.  放松电控诉急终场按钮  。

2.  放松注塑机垂危终场  。

3.  查抄垂危终场信号的有干系线  。

谬误的编号为 70

作为程式不齐全不成执行

以上为谬误原因  。

教导的法式不齐全  。

1.  重新教导法式,教导的最后一个作为必

须回到原点  。

谬误的编号为 71

设定产量已到

以上为谬误原因  。

当前出产产量已达到设定的产量  。

1.  增长设定产量的数值  。

2.  将当前产量清零  。

谬误的编号为 72

作为未依模式进行

以上为谬误原因  。

手动型内操作手臂上升、降落未依

自动法式  。

1.手动型内操作手臂上升、降落必须在自

动法式对应的前进或后逊地位,不然可能

会败坏模具  。

谬误的编号为 73

型表待机时

旋出限 Off

请按终场键旋出

型表待机使用时,旋出限开关无信

号  。

1.  请按终场键执行旋出作为  。

2.  旋出限近接开关是否有信号  。

3.  查抄 I/O 板的连线是否正确

4.  电路板是否有故障  。


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