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注塑机斜臂机械手节造系统,型号HC-X1,凯发天生赢家一触即发首页系列注塑机械手节造系统。系统运行过程中出现的报警信息及解决步骤。
自动时发生警报,按“STOP”键可取缔报警,同机遇械手复归。
报警编号及信息 | 报警原因 | 解决步骤 |
谬误的编号是 01 05 旋入限 ON 06 旋出限 ON 以上为谬误原因!! | 旋入限和旋出限同时有信号输入。 | 1. 旋入、旋出限位开关是否有故障。 2. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 3. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号是 02 01 上升限 ON 以上为谬误原因!! | 执行手臂降落作为后,手臂上位限 有信号输入。 | 1. 是否有执行手臂降落作为。 2. 手臂降落时,上升限位开关是否熄灭。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号是 03 01 上升限 OFF 以上为谬误原因!! | 执行手臂上升作为后,手臂上升限 无信号输入。 | 1. 手臂是否有上升作为。 2. 查抄手臂上位开关是否有信号。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号是 04 07 吸阀 ON 04 吸确认限 OFF 以上为谬误原因!! | 执行吸作为后,吸确认信号 无输入。 | 1. 气压是否太低。 2. 吸是否有作为。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号是 05 04 主夹阀 ON 02 主夹确认限 OFF 以上为谬误原因!! | 执行主夹作为后,主夹确认信号 无输入。 | 1. 气压是否太低。 2. 主夹是否有作为。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号是 06 11 副夹阀 ON 03 副夹确认限 OFF 以上为谬误原因!! | 执行副夹作为后,副夹确认信号 无输入。 | 1. 气压是否太低。 2. 副夹是否有作为。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号是 07 07 吸阀 OFF 04 吸确认限 ON 以上为谬误原因。 | 执行吸放作为后,吸确认信号 有输入。 | 1. 吸放是否有作为。 2. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 3. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号是 08 04 主夹阀 OFF 02 主夹确认限 ON 以上为谬误原因。 | 执行主夹放作为后,主夹确认信号 有输入。 | 1. 主夹放是否有作为。 2. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 3. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号是 09 11 副夹阀 OFF 03 副夹确认限 ON 以上为谬误原因。 | 执行副夹放作为后,副夹确认信号 有输入。 | 1. 副夹放是否有作为。 2. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 3. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号是 10 05 旋出阀 ON 04 旋出限 OFF 以上为谬误原因。 | 执行旋出作为后,旋出限无信号 输入。 | 1. 气压是否太低。 2. 是否有旋出作为。 3. 旋出开关是否有信号。 4. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 5. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号是 11 06 旋出阀 OFF 05 旋入限 OFF 以上为谬误原因。 | 执行旋入作为后,旋入限无信号 输入。 | 1. 气压是否太低。 2. 是否有旋入作为。 3. 旋入开关是否有信号。 4. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 5. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号是 12 04 主夹阀 ON 03 主夹确认限 ON 以上为谬误原因。 | 执行主夹作为后,主夹确认信号有 输入。(反相检测) | 1. 气压是否太低。 2. 主夹是否有作为。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号是 13 11 副夹阀 ON 03 副夹确认限 ON 以上为谬误原因!! | 执行副夹作为后,副夹确认信号无 输入。(反相检测) | 1. 气压是否太低。 2. 副夹是否有作为。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 31 上升限 OFF 机械手未归原点 以上为谬误原因。 | 手臂上位信号无输入,机械手不在 待机地位。 | 1. 气压是否太低。 2. 手臂上位近接开关是否有信号。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 32 旋入限 OFF 机械手未归原点 以上为谬误原因。 | 旋入限信号无输入,机械手不在 待机地位。 | 1. 气压是否太低。 2. 旋入限近接开关是否有信号。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 33 旋出限 ON 机械手未归原点 以上为谬误原因。 | 旋出限信号有输入,机械手不在待 机地位。 | 1. 气压是否太低。 2. 旋出限近接开关是否有信号。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 34 07 中模板确认 OFF 机械手未归原点 以上为谬误原因。 | 三板模的中板模确认信号无输入 | 1. 模具的中板模是否齐全打开。 2. 中板模的近接开关是否有信号输出。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 35 开模实现限 OFF 机械手未归原点 以上为谬误原因。 | 开模完信号无输入 | 1. 注塑机不在开模终止状态。 2. 注塑机开模完信号异常。 3. 查抄机械手 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 45 机台旋转前发生 01 主降落阀 ON 以上为谬误原因。 | 机台旋转前前,执行了主臂降落 作为。 | 1. 是否有执行主臂降落作为。 |
谬误的编号为 46 机台旋转前发生 09 副降落阀 ON 以上为谬误原因。 | 机台旋转前前,执行了副臂降落 作为。 | 1. 是否有执行副臂降落作为。 |
谬误的编号为 47 机台旋转前发生 01 上升限 OFF 以上为谬误原因。 | 机台旋转前前,手臂上升限无信号 输入。 | 1. 手臂是否有降落作为。 2. 查抄手臂上位开关是否有信号。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 50 09 开模实现限 ON 07 中板模确认 OFF 以上为谬误原因。 | 开模实现有信号输入,中模板信号 无输入。 | 1. 模具的中板模是否有齐全打开。 2. 中模板的近接开关是否有信号输出。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 51 06 旋出限 OFF 05 旋入限 OFF 以上为谬误原因。 | 机台旋转前前, 旋出限无信号输 入, 旋入限无信号输入。 | 1. 旋出限近接开关是否有信号。 2. 旋入限近接开关是否有信号。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 52 手臂降落前发生 04 主夹阀 ON 以上为谬误原因。 | 手臂降落前,主夹阀有信号输入。 | 1. 是否有执行主夹作为。 2. 主夹检测开关是否有故障。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 53 手臂降落前发生 11 副夹阀 ON 以上为谬误原因。 | 手臂降落前,副夹阀有信号输入。 | 1. 是否有执行副夹作为。 2. 副夹检测开关是否有故障。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 54 手臂降落前发生 07 吸阀 ON 以上为谬误原因。 | 手臂降落前,吸阀有信号输入。 | 1. 是否有执行吸夹作为。 2. 吸检测开关是否有故障。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 55 手臂降落前发生 09 开模实现限 OFF 以上为谬误原因。 | 机械手降落取物前,开模实现信号 断开。 | 1. 注塑机是否输出开模实现信号。 2. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 3. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 56 手臂降落前发生 07 中板模确认 OFF 以上为谬误原因。 | 机械手降落取物前,中模打开信号 断开。 | 1. 模具的中板模是否有齐全打开。 2. 中模板的近接开关是否有信号输出。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 57 手臂降落前发生 08 安全门信号 OFF 以上为谬误原因。 | 手臂降落前,安全门信号无输入。 | 1. 注塑机安全门是否有关上。 2. 查抄安全门是否有信号输出。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 58 09 开模实现限 ON 08 安全门信号 OFF 以上为谬误原因。 | 安全门信号无输入。 | 1. 注塑机安全门是否有关上。 2. 查抄安全门是否有信号输出。 4. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 5. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 59 期待开模逾时 以上为谬误原因。 | 注塑机循环开模功夫过长。 | 1. 将机械手电控周期功夫加长,大于注塑 机循环开模功夫。 |
谬误的编号为 60 手臂降落取物时 09 开模实现限 OFF 以上为谬误原因。 | 机械手降落取物时,开模实现信号 断开 | 1. 注塑机是否输出开模实现信号。 2. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 3. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 61 手臂降落取物时 07 中板模确认 OFF 以上为谬误原因。 | 机械手降落取物时,中模打开信号 断开 | 1. 模具的中板模是否有齐全打开。 2. 中模板的近接开关是否有信号输出。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确。 4. 电路板是否有故障。 |
谬误的编号为 62 12 急停信号 OFF 发生垂危终场事务 以上为谬误原因。 | 注塑机或机械手执行了垂危终场。 | 1. 放松电控诉急终场按钮。 2. 放松注塑机垂危终场。 3. 查抄垂危终场信号的有干系线。 |
谬误的编号为 70 作为程式不齐全不成执行 以上为谬误原因。 | 教导的法式不齐全。 | 1. 重新教导法式,教导的最后一个作为必 须回到原点。 |
谬误的编号为 71 设定产量已到 以上为谬误原因。 | 当前出产产量已达到设定的产量。 | 1. 增长设定产量的数值。 2. 将当前产量清零。 |
谬误的编号为 72 作为未依模式进行 以上为谬误原因。 | 手动型内操作手臂上升、降落未依 自动法式。 | 1.手动型内操作手臂上升、降落必须在自 动法式对应的前进或后逊地位,不然可能 会败坏模具。 |
谬误的编号为 73 型表待机时 旋出限 Off 请按终场键旋出 | 型表待机使用时,旋出限开关无信 号。 | 1. 请按终场键执行旋出作为。 2. 旋出限近接开关是否有信号。 3. 查抄 I/O 板的连线是否正确 4. 电路板是否有故障。 |
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